完善SMW工法施工工藝
基坑圍護的方式多種多樣,各有千秋,在眾多圍護方法中,SMW工法以其適用性強、圍護成本相對低、施工周期短而倍受關注。
我公司承建的上海兆豐嘉園高層住宅緊鄰中山公園西側與公園僅一墻之隔,南側是地鐵二號線中山公園站及人防商場,西臨匯川路,工程建筑面積近10.2萬平方米、建筑為地上34層、地下1層,基坑開挖面積1.2萬平方米,坑內平均挖深8.1米、工程造價1.6億元。該基坑的圍護設計由同濟大學擔當,設計要求基坑圍護采用SMW工法進行施工。
常規基坑施工,當挖深在5-10米時,采用的是雙排攪拌樁做防滲帷幕,再加一排鉆孔灌注樁擋土,開挖時根據挖深再架設內支撐。這種圍護方式受力合理,能有效增加滲徑長度,擋土及止水效果明顯。但因有兩排攪拌樁和一排鉆孔灌注樁,所以成本較高,且施工周期較長,施工現場泥漿量較大,必須有相對較大的場地來進行安排布置。而SMW工法因其同樣施工攪拌樁,因此抗滲效果能滿足要求,且對現場場地要求低,在攪拌樁內插入型鋼后,使墻體同樣具有一定的剛性。與常規方法相比,成本可大幅度降低,適應性更廣。施工時型鋼在攪拌樁初凝前插入加固區域,幾乎與攪拌樁同步行進,工期可大大縮短,幾乎不產生泥漿,而且主體建筑出±0.00回填結束后,即可將型鋼拔出回收,極大地節約了成本。但該工法在上萬平方米深基坑支護施工時,也存在一定風險。一旦局部插樁偏位大,勢必引起滲漏并影響墻體的剛性,最終導致圍護失敗。SMW工法進行基坑的圍護施工在我公司還是首次。我們成立攻關小組進行攻關活動,尤其是針對工法中存在的風險和缺陷及可能導致的結果,進行了詳細分析,確定把完善工法施工工藝,克服SMW工法施工中的難題作為攻關的課題。
我們將工藝實施過程中可能碰到或將要發生的工況一一模擬,從五個方面進行詳細分析。
1、根據水泥初凝時間,掌握和控制好加固區域的初凝時間,在最佳時段插入型鋼。經過分析確定攪拌樁完成后6小時內必須完成插樁。
2、確保設計要求的13至18米長的工字鋼起吊后準確地插入樁位,以及在下沉過程中平面位置和垂直度的控制,這是該施工工藝的關鍵所在。
3、在混凝土強度增長前,插入型鋼很容易,但至標高后,必須控制其繼續下沉直到混凝土完全固結。必須控制好型鋼標高,直到加固區域混凝土終凝。
4、建筑出±0.00,基坑回填后,如何克服其摩阻力將型鋼拔出。考慮到鋼筋和凝固后混凝土的咬合力,拔出非常困難,但只要減小和克服樁身摩阻力,一旦松動就很容易拔出。
5、關于型鋼拔出后的孔隙,為減少周圍土體的變形,考慮同步采用水泥漿灌入留下的孔洞。
從分析的結果,我們認定要達到目標就必須確保插樁時樁身的垂直度和平面位置以及樁頂的最終標高。樁身一旦傾斜或偏離樁位或達不到樁尖標高而不能有效封閉滲透壓較大的土層,哪怕是局部小范圍的,勢必引起滲漏和影響墻體剛度,其連鎖反應必將使基坑圍護失敗。只有上述條件都得到滿足,才能確保圍護墻體有足夠的剛性和良好的抗滲性,才能滿足基礎施工的安全要求。此外,作為降低成本的一個大塊,要將型鋼拔出回收,這也是一個施工難點。
根據以往施工實踐經驗,我們對各項指標的可行性做了進一步分析,最終確定以兩方面為主導工序來確保工藝的順利實施:設計制作定位導向裝置來控制插樁過程中的平面位置;設計制作反力架頂升裝置來克服型鋼拔除的摩阻力。
此外,施工過程中還采取了一些措施來確保插樁的質量。
(1)在與廠方簽訂供貨合同時明確對材料的要求,進場前逐一驗貨,不合要求的一律調換,以確保型鋼質量;
(2)考慮到型鋼拔除時,頂部吊孔處應力較為集中,故對進場后的工字鋼頂部一律加焊兩塊加強腹板,將其表面鐵銹、灰塵及其他垃圾清除,并保證工字鋼表面完全干燥,之后滿涂減摩料。將減摩涂料加熱至完全融化,充分攪拌使其厚薄均勻后,再涂刷在工字鋼表面,其厚度控制在1.0毫米以上。型鋼起吊前重新檢查減摩涂料是否完整,一旦發現涂層開裂、剝落應將其局部鏟除并重新涂刷;
(3)攪拌樁結束后,根據測量放線的樁位,將導向架就位,校正平面位置和水平后,將架體的四腳固定。型鋼在插入過程中的平面位置和垂直度由兩臺經緯儀采用前方直角交匯法控制,垂直度偏差控制在1%以內,再插入攪拌樁內,并在沉放過程中及時糾偏。由于架體選材合適,搬運移動定位都較方便,給施工帶來很大便利;
篇2:完善SMW工法施工工藝
基坑圍護的方式多種多樣,各有千秋,在眾多圍護方法中,SMW工法以其適用性強、圍護成本相對低、施工周期短而倍受關注。
我公司承建的上海兆豐嘉園高層住宅緊鄰中山公園西側與公園僅一墻之隔,南側是地鐵二號線中山公園站及人防商場,西臨匯川路,工程建筑面積近10.2萬平方米、建筑為地上34層、地下1層,基坑開挖面積1.2萬平方米,坑內平均挖深8.1米、工程造價1.6億元。該基坑的圍護設計由同濟大學擔當,設計要求基坑圍護采用SMW工法進行施工。
常規基坑施工,當挖深在5-10米時,采用的是雙排攪拌樁做防滲帷幕,再加一排鉆孔灌注樁擋土,開挖時根據挖深再架設內支撐。這種圍護方式受力合理,能有效增加滲徑長度,擋土及止水效果明顯。但因有兩排攪拌樁和一排鉆孔灌注樁,所以成本較高,且施工周期較長,施工現場泥漿量較大,必須有相對較大的場地來進行安排布置。而SMW工法因其同樣施工攪拌樁,因此抗滲效果能滿足要求,且對現場場地要求低,在攪拌樁內插入型鋼后,使墻體同樣具有一定的剛性。與常規方法相比,成本可大幅度降低,適應性更廣。施工時型鋼在攪拌樁初凝前插入加固區域,幾乎與攪拌樁同步行進,工期可大大縮短,幾乎不產生泥漿,而且主體建筑出±0.00回填結束后,即可將型鋼拔出回收,極大地節約了成本。但該工法在上萬平方米深基坑支護施工時,也存在一定風險。一旦局部插樁偏位大,勢必引起滲漏并影響墻體的剛性,最終導致圍護失敗。SMW工法進行基坑的圍護施工在我公司還是首次。我們成立攻關小組進行攻關活動,尤其是針對工法中存在的風險和缺陷及可能導致的結果,進行了詳細分析,確定把完善工法施工工藝,克服SMW工法施工中的難題作為攻關的課題。
我們將工藝實施過程中可能碰到或將要發生的工況一一模擬,從五個方面進行詳細分析。
1、根據水泥初凝時間,掌握和控制好加固區域的初凝時間,在最佳時段插入型鋼。經過分析確定攪拌樁完成后6小時內必須完成插樁。
2、確保設計要求的13至18米長的工字鋼起吊后準確地插入樁位,以及在下沉過程中平面位置和垂直度的控制,這是該施工工藝的關鍵所在。
3、在混凝土強度增長前,插入型鋼很容易,但至標高后,必須控制其繼續下沉直到混凝土完全固結。必須控制好型鋼標高,直到加固區域混凝土終凝。
4、建筑出±0.00,基坑回填后,如何克服其摩阻力將型鋼拔出。考慮到鋼筋和凝固后混凝土的咬合力,拔出非常困難,但只要減小和克服樁身摩阻力,一旦松動就很容易拔出。
5、關于型鋼拔出后的孔隙,為減少周圍土體的變形,考慮同步采用水泥漿灌入留下的孔洞。
從分析的結果,我們認定要達到目標就必須確保插樁時樁身的垂直度和平面位置以及樁頂的最終標高。樁身一旦傾斜或偏離樁位或達不到樁尖標高而不能有效封閉滲透壓較大的土層,哪怕是局部小范圍的,勢必引起滲漏和影響墻體剛度,其連鎖反應必將使基坑圍護失敗。只有上述條件都得到滿足,才能確保圍護墻體有足夠的剛性和良好的抗滲性,才能滿足基礎施工的安全要求。此外,作為降低成本的一個大塊,要將型鋼拔出回收,這也是一個施工難點。
根據以往施工實踐經驗,我們對各項指標的可行性做了進一步分析,最終確定以兩方面為主導工序來確保工藝的順利實施:設計制作定位導向裝置來控制插樁過程中的平面位置;設計制作反力架頂升裝置來克服型鋼拔除的摩阻力。
此外,施工過程中還采取了一些措施來確保插樁的質量。
(1)在與廠方簽訂供貨合同時明確對材料的要求,進場前逐一驗貨,不合要求的一律調換,以確保型鋼質量;
(2)考慮到型鋼拔除時,頂部吊孔處應力較為集中,故對進場后的工字鋼頂部一律加焊兩塊加強腹板,將其表面鐵銹、灰塵及其他垃圾清除,并保證工字鋼表面完全干燥,之后滿涂減摩料。將減摩涂料加熱至完全融化,充分攪拌使其厚薄均勻后,再涂刷在工字鋼表面,其厚度控制在1.0毫米以上。型鋼起吊前重新檢查減摩涂料是否完整,一旦發現涂層開裂、剝落應將其局部鏟除并重新涂刷;
(3)攪拌樁結束后,根據測量放線的樁位,將導向架就位,校正平面位置和水平后,將架體的四腳固定。型鋼在插入過程中的平面位置和垂直度由兩臺經緯儀采用前方直角交匯法控制,垂直度偏差控制在1%以內,再插入攪拌樁內,并在沉放過程中及時糾偏。由于架體選材合適,搬運移動定位都較方便,給施工帶來很大便利;